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盾構機的(de)螺旋輸送機故障分析與維修

1.案例 
  2017年11月26日,佛山地鐵2號(hào)線3標灣華站~登(dēng)洲站盾構區間,二公局“二公盾2號”土壓平衡式盾構機在掘(jué)進到(dào)1213環(huán)時,管式螺旋輸送機出現異響並伴有較大震動(dòng)現象,機駕人員(yuán)立(lì)即停機並(bìng)上報項目部,項目部技術人(rén)員初步判斷為螺旋輸送機的減速機故障。 
  2.故障維修方案(àn)分(fèn)析 
  由(yóu)於在隧道內對減速機進行(háng)拆解維修難度較大,減速機淨重有4.8t,洞內沒有(yǒu)相(xiàng)應的起重設(shè)備,況且拆解時盾構機前部(bù)土艙的帶壓泥水會從減速機處冒出。鑒於此,項(xiàng)目部將情況及時匯報局設備部和盾構機生產廠家(中交天和),共(gòng)同協商,盡快維修。28日,由局物設部、地鐵項目部、中交天和、振(zhèn)華港機(減速機生產單位(wèi))共同(tóng)商定維修方案。 
  (1)進行螺旋(xuán)機(jī)止水,防止土艙的泥水從減速機拆解處噴湧到隧道內。在關閉螺旋(xuán)機下(xià)料口閘門後(hòu),卸掉螺旋機伸縮段法蘭(lán)盤上的一圈螺栓,啟動伸縮油缸,將螺旋機葉(yè)片軸收回到位,關(guān)閉螺旋機在(zài)土艙壁上(shàng)的艙門,從盾體內的螺(luó)旋機注入口向角度螺旋輸(shū)送機筒體內注入適量聚氨酯用於止水,並注意觀察螺旋機靠近減速機的那隻土壓計的壓力變化(huà)。將下(xià)料口(kǒu)的(de)上下閘(zhá)門各打開1條小縫(féng)隙,觀察有(yǒu)無泥水持續噴出,若無泥水流出時,說明土艙(cāng)閘(zhá)門已(yǐ)完全關(guān)閉,聚氨酯(zhǐ)注入(rù)量可以滿足止水要求,再關閉下料口上、下2個閘門(mén),完成(chéng)止水工作。 
  (2)拆卸液壓馬達。減速機端部(bù)安裝有3個液壓馬達,每個重量256kg,減(jiǎn)速機重量4.8t,拆卸(xiè)時必(bì)須依靠吊裝設備,而減速機與(yǔ)洞內管片頂部僅有1m的垂直距(jù)離,隧道外麵(miàn)的起重(chóng)設備難以使用,經技(jì)術人員現場(chǎng)分析,借用管片螺栓作為附著點,在減速機上部周圍安裝4個5t的手拉葫蘆,來解決(jué)液壓馬達、減速機等起吊的問題。通(tōng)過查閱(yuè)資料和相關(guān)計算,管片螺栓能夠(gòu)承載的(de)載荷遠遠>5t,可以用作吊裝附著點。具體操作過程為,用12mm厚的(de)Q235鋼板氣割(gē)4個吊耳,固(gù)定到管片螺栓上,下麵分別(bié)掛1個5t手拉葫蘆,再依次拆掉液壓馬達的油管、法蘭螺栓(shuān)後,用(yòng)手拉葫蘆將馬(mǎ)達逐個(gè)移開,放(fàng)到不影響後麵減速(sù)機拆卸的地方。 
  (3)拆減速機(jī)後蓋,查找故障原因。用12mm厚的Q235鋼板氣割1個吊(diào)耳,焊(hàn)在減(jiǎn)速機(jī)殼體的上部,再掛1個5t手拉葫蘆(lú)並拉緊,卸下減速機後蓋與減速機主機的連(lián)接螺栓,用手拉(lā)葫蘆吊起後蓋。清洗(xǐ)減(jiǎn)速機內泥沙,發現減速機內部的推力(lì)軸承已(yǐ)嚴重損壞,部(bù)分滾珠已掉落(luò),必須繼續拆(chāi)卸。 

  在這次盾構機維修工作中,雖然取得(dé)了一些經驗,但也暴(bào)露出問題和不足之處。在(zài)盾構施工領域工作,有關盾(dùn)構機維修保養的知識(shí)還需要(yào)不斷學習和提高。 


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