1.案例
2017年11月(yuè)26日,佛山地鐵2號線3標灣華(huá)站~登洲站盾構區間,二公局(jú)“二公盾2號”土壓(yā)平衡式盾構機(jī)在掘(jué)進到1213環時,管式螺旋(xuán)輸送機出現異響並伴有較大震動現象,機駕人(rén)員立即停機並上報項目部,項目部技術人(rén)員初步判斷為螺旋輸(shū)送機的減速機故障。
2.故障維修方案(àn)分析
由於(yú)在隧道內對減速機進行拆解維修難度較大(dà),減速機淨(jìng)重有4.8t,洞內沒有相應的起重設備,況(kuàng)且拆(chāi)解時盾構機前部土艙的帶壓泥水(shuǐ)會從減速機處冒出。鑒(jiàn)於此,項目部將情況及(jí)時匯報(bào)局設(shè)備部和盾構機生產廠家(中交天和),共同協商,盡快維修。28日(rì),由局物設部、地鐵(tiě)項目(mù)部、中交天和、振華港機(減(jiǎn)速機(jī)生產單位)共同商定維修方(fāng)案。
(1)進行螺旋機止水,防止土艙的泥水從減速機拆解(jiě)處噴湧到隧(suì)道內。在關閉螺旋機下料口閘門後,卸掉螺旋機伸縮段法蘭盤(pán)上的一圈螺栓,啟動伸縮(suō)油缸,將螺旋機葉片軸收回到位,關閉螺旋機(jī)在土艙壁上的(de)艙門,從盾體內的螺旋機注入口向角度(dù)螺旋輸送機筒(tǒng)體內注入適量(liàng)聚氨酯用於止水,並注意觀察螺(luó)旋機靠近(jìn)減速機(jī)的那(nà)隻土壓計的壓力變化。將下料口的上下閘門各打開1條小縫隙,觀察有無泥水持續噴出,若無泥水流出時,說明(míng)土艙閘門已完全關閉,聚氨酯注入量可以滿足止水要求,再關閉下料口(kǒu)上、下2個閘門,完成止水工作。
(2)拆卸(xiè)液壓馬達。減速機端部安裝有3個液壓馬(mǎ)達,每個重量256kg,減速機重量4.8t,拆卸時必須依靠吊裝(zhuāng)設備(bèi),而減速機(jī)與洞內管片(piàn)頂部僅有1m的垂直(zhí)距離,隧道(dào)外麵的起重設備(bèi)難以使用,經技術人員現場分析(xī),借用管片螺(luó)栓作為(wéi)附著點,在減速機上(shàng)部周圍安裝4個5t的手拉葫蘆,來解決液壓馬達、減速機等(děng)起吊的問題。通過查閱資料和相關計算,管片螺(luó)栓能夠承載(zǎi)的載荷遠遠(yuǎn)>5t,可以用作吊裝附(fù)著(zhe)點。具體操作過程為,用(yòng)12mm厚的Q235鋼板氣割4個吊耳(ěr),固定到管片螺栓上,下(xià)麵分別掛1個5t手拉葫(hú)蘆,再依次拆(chāi)掉(diào)液壓馬達的油管、法(fǎ)蘭螺栓後,用手拉葫蘆將馬(mǎ)達逐個(gè)移開,放到不(bú)影響(xiǎng)後(hòu)麵減速機拆卸的地方。
(3)拆(chāi)減速機後蓋,查找故障(zhàng)原因。用12mm厚的Q235鋼板氣割1個吊耳,焊在減速(sù)機殼體的(de)上部(bù),再掛1個5t手(shǒu)拉葫蘆並(bìng)拉(lā)緊,卸下減速機後蓋與減(jiǎn)速(sù)機主機的連接螺栓,用手拉葫蘆吊起後蓋。清洗減(jiǎn)速機內泥沙,發現減速機內部的推力軸承已嚴重損壞,部分滾(gǔn)珠已掉落,必須繼續拆卸。
在這次盾構機維修工(gōng)作中,雖然取(qǔ)得了一些經(jīng)驗,但也(yě)暴露出問題和不足之處。在盾構施工領域工作,有關盾構機維修保養的知識還需要不斷學習和提高。
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